自河北涉縣高爐煤氣干式除塵試驗(yàn)成功以后,干式布袋除塵瞍推廣全國中小高爐,成為一種煤氣除塵的全新工藝。近26年來這一技術(shù)已得到很大發(fā)展,20世紀(jì)80年代中期就用到300m3級(jí)高爐。煤氣量約5~8萬m3/h,頂壓0.05MPa左右。高爐煤氣采用干式布袋除塵煤氣質(zhì)量好,且穩(wěn)定,具有節(jié)能、省投資、降低生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用和解決環(huán)保問題等優(yōu)點(diǎn),是高爐煤氣凈化技術(shù)的發(fā)展方向。大型高爐爐頂壓力高,操作穩(wěn)定,配合余壓發(fā)電裝置(TRT)。采用干式布袋除塵工藝系統(tǒng),能獲得更好的效果,是煉鐵節(jié)能方面的一項(xiàng)重要措施。
干式除塵原理簡單,技術(shù)實(shí)踐比較復(fù)雜,這在煉鐵技術(shù)發(fā)展上是少見的。其他干式除塵如于式電除塵、沙層法除塵雖有報(bào)道,卻沒有達(dá)到實(shí)用階段。
脈沖除塵凈化高爐煤是20世紀(jì)90年代才試驗(yàn)成功的,有很多優(yōu)于大布袋的地方,目前正在迅速發(fā)展,有代替大布袋的趨勢(shì)。合肥水泥研究院環(huán)保所新研制的高爐煤氣脈沖布袋除塵器,綜合了分室反吹和脈沖清灰兩類收塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹清灰強(qiáng)度不足和一般脈沖清灰粉塵再附缺點(diǎn),使清灰效率提高,噴吹頻率大為降低。收塵器使用淹沒式脈沖閥,降低了噴吹氣源壓力。這樣,設(shè)備運(yùn)行能耗低,濾袋、脈沖閥有壽命延長,綜合技術(shù)性能大大提高。
本系列收塵器設(shè)計(jì)新穎,與常規(guī)脈沖收塵器相比,有以下明顯特點(diǎn)。
(1) 分室離線清灰,效率高,粉塵不再附。
(2) 噴吹周期可比一般脈沖延長2倍以上。
(3) 氣源壓力0.2—0.3MPa。
(4) 濾袋和脈沖閥壽命提高2倍以上。
(5) 過濾風(fēng)速可達(dá)0.8m/min。
(6) 濾袋袋口采用彈簧漲緊結(jié)構(gòu),拆裝方便,密封性好。
(7) 電控PC機(jī)自動(dòng)控制,清灰、卸灰、超溫報(bào)警。
脈沖布袋除塵器為分室離線清灰,每室濾袋分成數(shù)組,每組數(shù)條。隨過濾過程的不斷進(jìn)行,濾袋外表層積塵逐漸增多,從而使收塵器阻力升高,當(dāng)阻力升至設(shè)定范圍時(shí),清灰控清灰控制系統(tǒng)(PC機(jī))發(fā)出信號(hào)。首先關(guān)閉切換閥打開脈沖閥,壓縮空氣通過噴管向每條濾袋噴射氣流,使濾袋產(chǎn)生變形、震魂,達(dá)到清灰的目的。清灰結(jié)束后,切換蝶閥再次打開,收塵器又進(jìn)入過濾狀態(tài),互不干擾,實(shí)現(xiàn)了長期連續(xù)作業(yè),提高了清灰改果。因?yàn)樗鼮V速高、體積小、操作方便。克服了大布袋上述的三個(gè)不足,使用后的廠家一般反映良好。
以300M3高爐為例,脈沖除塵器特點(diǎn)如下:
(1) 過濾風(fēng)速平均0.8m/min,比大布袋提高60%—80%,因此濾布面積減少。同一高爐箱體數(shù)只有4~6個(gè),減少30%以上。
(2) 濾布?jí)勖L,由于使用了高性能濾料,在頻繁反吹條件下壽命約為2-3年。工人不再頻繁檢查和換袋,免除了繁雜勞動(dòng),提高了煤氣質(zhì)量。
(3)簡化了設(shè)備與工藝,為操作與維修帶來很大方便。投資節(jié)省20%—25%。提高性能、
減少投資是這項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新帶來的變化。
現(xiàn)有的300rTr3高爐反吹風(fēng)大布袋除塵器箱體直徑、數(shù)量不變改為脈沖除塵即可用于500
—700m3高爐,因此脈沖除塵向更大高爐推廣沒有什么障礙。現(xiàn)在的380rrr3高爐9萬多煤氣量即采用脈沖技術(shù),已經(jīng)接近600m3高爐十多萬的煤氣量了。
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