密閉爐尾煙氣中含有大量可燃氣全密閉爐配套干法袋除塵技術,煙氣冷卻凈化后進氣燒窯用于燒石灰。從應用上看,由于煙氣冷卻后焦油容易析出,造成濾袋很快被黏糊而失效,無法向氣燒窯提供潔凈的氣源,氣燒窯只能停用,煙氣直排大氣燃燒,既浪費熱能又污染環境 全密閉爐的煙氣干法凈化技術即使在發達我國也是一個難題。其難度在于其煙氣溫度高、粉塵細、一氧化碳含量高、焦油含量高且容易析出、煙溫變化大,并存在的危險性。從對比分析看,比較可行的有兩個方案:一是煙氣降溫后再進入袋除塵器除塵凈化,凈化后的氣體主要是一氧化碳等可燃氣體,經再次降溫后送入氣柜儲存或使用。該方案的關鍵是煙氣降溫嚴格控制在范圍內,既不能大過濾袋所能承受的溫度,也不能低于焦油析出的溫度;降溫裝置及玻纖袋除塵器的清灰方式可靠,確保含油焦油的黏附性粉塵及時;整個系統的密封嚴格確保以防發生燃爆事故。該方案煙氣處理量較小,投資較省,但對系統的控制要求很高,同時存在的風險性。二是將出爐的可燃煙氣直接送入廢熱鍋爐燃燒,爐氣經熱交換降溫后進袋除塵器干法凈化,鍋爐產生的蒸汽用于并網發電或供其他裝置使用。該技術的關鍵是確保煙氣中可燃物充分燃燒,鍋爐的消灰及
布袋除塵器的清灰、系統各環節的溫度控制可靠。由于出爐煙氣經燃燒后煙氣量將大大增加,處理裝置